武钢炼铁厂:于寻常处见功力 于细微处见真章
打破纪录很寻常,高位超越却不寻常;改善指标很容易,改变常规却不容易;短期治标很简单,长远治本却不简单。
2019年,炼铁厂从细处着眼,小处着手,追根溯源,突破瓶颈,致力于高炉用料结构的优化,一季度斩获2400万元成本削减战果,占总削减成本的20%。
★ 隐形记录 ★
“1903万吨你会觉得很震撼,303.9万吨可能毫不起眼,但这实实在在是一项超越高点的新纪录”,谈到今年烧结矿产量,烧结分厂厂长孙庆星如是说。
多用低价矿,少用高价矿,优化高炉用料结构降成本,这看似简单的道理,却知易行难,最大的制约就来自烧结机运行状况。
高运行率是烧结高产的最直接保障,2019年,针对烧结环冷台车轮故障较多的现状,厂设备室推出台车细化、量化点检标准,建立台车轮运行档案,根据后盖间隙尺寸大小,实施“三级”分档点检法。
与此同时,他们为每个台车轮“量身打造”点检周期,并明确加油周期,从30天,20天到7天,594个台车轮,每个轮子一天点检几次、什么时候加油,都心中有数。
用职工们的话说“比照看自家伢还尽心”,当看到一季度台车轮故障时间降低了63.4%,大家觉得一切都值得。
精细管理带来烧结机运转率的稳步提升,为烧结高产创造了良好条件,尤其是二月份运转率达96.71%,为近5年最好水平,1、2月份烧结分厂累计生产烧结矿303.9万吨,与历史上产量最高年份1903万吨同口径对比,还多1.9万吨,为优化高炉炉料结构、降低用料成本奠定了坚实基础。
统筹计划,分秒必抠,精打细算降成本。
烧结机台车是烧结工序主要设备,长期运行在高温环境,损耗较快,每台烧结机每年总共要更换台车约140块,经过长期标准化作业优化,每块台车更换时间已缩短至15分钟以内,再降空间非常小。
2019年,烧结分厂却在有限的时空演绎出了无限的可能。
由分厂厂长任组长的攻关整治小组,打破常规思维,变“单打一”为“复合型”,向统筹要效率,明确要求每次定修更换台车不少于15块,每次状态修至少更换10块,这样每年利用集中检修至少可更换100块以上,可大大减少临时停机。
一季度,五台烧结机日常更换台车数,较2018年同期减少35.8%,更换台车停机时间降低37.4%,大大减少了临时停机对产质量的影响,稳定了生产秩序。
⊙ 深挖潜力 ⊙
不断挖掘,不断激发,永远不至于极致。
“以前每15天左右必须停机5小时清理脱硫塔积料,三月份至今一次都还没有挖料,大大节约了人力物力财力。”一烧片区负责人李军望着高高的脱硫塔,露出了笑容。
一烧脱硫塔积料问题从建成以来就存在,对产能的影响并不起眼,严峻的降本形势倒逼,却让厂生产技术室入了眼,立下了“军令状”,誓要啃下这块“硬骨头”。
他们针对脱硫运行全流程,把每个环节解剖出来分析研究,发现“罪魁祸首”就是焦粉。
由于一烧煤、焦交替使用,使用焦粉期间,脱硫剂使用量明显增加,塔内积料速度快。
经过反复调研、跟踪对比,他们大胆改变常规,摸索出了“燃料分类进、煤库分库装、吊车分槽抓、对辊分时用”的生产组织模式,破解了燃料破碎系统一、四、五烧公用的难题,实现了一烧单用煤粉,一举改善了脱硫塔积料状况,挖料周期从15天延长到至少40天。
★ 细微之变 ★
用一项项细微的改变,传递“一切成本皆可降”的理念。
379条皮带,连起来75公里长,托轮不计其数,靠“人盯人防”来发现和减少故障,已基本不可能。
为彻底根治皮带机托轮掉落伤及皮带的“老毛病”,攻关小组为189条关键皮带机尾部安装了格栅,这个“口袋”式装置,让掉落的托轮“有家可归”,让运行的皮带有了“安全”保障。
规范取样过程,白班作业区与质检联合取样,每个样本取样两次,混合后一起破碎、缩分、研磨制样、化验,降低了取样偏差,使检验数据更加真实可靠。
烧结工人人练就“火眼金睛”,坚持烧结矿成分“打靶”,将目视值与化验值对比修正,给指标精准度上一个“双保险”。
开展配料秤整治,对所有秤挂码校正,逐一解决跑偏、带料等问题,从源头上保证碱度稳定。每一个改变,对高炉炉料结构、产质量乃至燃料比都有着非比寻常的意义。
一季度,炼铁厂多措并举,稳定生产运行,提升实物质量,优化高炉用料结构,烧结矿配比提升2.3%,块矿配比增加0.6%,结构降本6.19元/t,创效2400万元。
降本路上,充满挑战
只要我们以咬定青山不放松的激情
只争朝夕一往无前的干劲
驰而不息久久为功的韧劲
一个问题一个问题解决
一项工作一项工作落实
就没有啃不下的硬骨头
(山东鲁兆钢铁实业有限公司)